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机组式凹印机PID控制 让穿料工作轻松自如

毕业论文库:工程师 时间:2016-10-18 点击:

    我们知道,机组式凹印机的印刷色组较多,且在烘干过程中料膜需要经过一段较长距离的烘道,这给操作人员的穿料工作带来了诸多麻烦,尤其是当发生断料或第一次穿料时,操作人员必须关掉放料电源或通过轴切换才能完成穿料工作。为了使穿料工作更加轻松自如,笔者根据我公司生产的机组式凹印机的结构形式,利用PID控制穿料系统,有效避免了断料或积料情况的发生。在此,笔者就将PID控制的实现原理和控制过程与大家分享。
  实现原理
  利用PID控制机组式凹印机的穿料系统,实际上是利用PID控制放料摆辊当前位置的方法,以此通过控制放料电机使其实现主动放料的过程。机组式凹印机穿料系统的走料路线图如图1所示,为保证穿料工作的顺利进行,首要的前提就是解决断料问题。如果在印刷过程中因操作不当或其他原因而导致断料发生时,收料电机和放料电机便会因此而失去张力,此时,收料摆辊和放料摆辊在气缸的作用下将摆至前极限位置。受放料摆辊的影响,放料当前轴发生反转而将料膜回卷;收料当前轴加速正转而将料膜回卷。
  当发生断料时按下急停按钮,为使收料当前轴和放料当前轴保持当前状态,此时应将二者的PID控制量清零,这样可避免料膜发生回卷从而节约穿料长度。
  接下来便是穿料工作,首先将“穿料”旋钮拨到“ON”,使放料当前轴接通并处于工作状态(此时放料当前轴不受急停按钮的控制,而是受PID控制);收料、收放料牵引、主电机变频器的使能应断开,并对其控制量进行清零。
  穿料起始一般会采取人工拉料的方式,在人工拉料的作用下放料摆辊会来回摆动,放料摆辊的位置会随着拉力大小和拉料速度而变化,而PID控制量会随着放料摆辊位置的变化而变化,此时,可通过摆辊电位器检测放料摆辊的位置,以及改变放料电机的PID控制量,来实现轻松穿料。
  控制过程
  穿料时放料电机不能反转,须一直处于电动放料状态,速度大小与放料摆辊当前的PID控制量有关,其中,PID控制量应大于或者等于零。也就是说,穿料时保证放料电机始终处于一种去掉放料摆辊负方向的PID闭环控制模式。穿料控制系统放料电机PID控制程序框图如图2所示,其具体控制过程如下。
  放料摆辊运动过程图如图3所示,穿料时放料摆辊处于前极限位置,放料电机处于正转零速状态,人工进行拉料时,放料电机的使能接通,而人工拉动不足以使放料电机运转,只能通过人工拉动料膜将放料摆辊拉向后极限位置。在此过程中,根据放料速度的不同,会出现以下两种情况。
  (1)当放料速度大于人工拉料的速度时,放料加快,放料摆辊则从后极限位置向前极限位置摆动,经过零位后,放料摆辊电位器检测到偏差为负,在PID控制下,放料电机的控制量逐渐变小,放料电机正转速度变慢。
  (2)当放料速度小于人工拉料速度时,放料减慢,放料摆辊则从前极限位置向后极限位置摆动,放料摆辊过零位后,在PID控制下,放料电机的放料速度逐渐变快,从而实现主动放料,同时也可避免出现积料或断料的现象。
  注意事项
  (1)为了让放料电机一直处于主动放料状态,应使放料摆辊从后极限位置向前极限位置摆动过程中的PID控制量逐渐变小,当PID控制量<0时,需将其清零,只有PID控制量不为负数时,才能保证放料电机正转放料,以使穿料工作更易于进行。
  (2)放料摆辊从前极限位置向后极限位置的摆动过程中,需要对其控制量进行限幅,以不至于使放料过快而出现积料现象。
  (3)穿料时调用单独的PID控制参数以便实现实际操作和调整,PID控制参数及限幅的大小都可在试验过程中进行调整。
  上述PID控制方法是笔者在长期的工作中总结出来的,通过多次试验和论证,该方法已广泛应用于我公司生产的机组式凹印机中。经过实践证明,利用PID对穿料系统进行控制,不仅缩短了穿料时间,有效提高了工作效率,还降低了操作人员的劳动强度,使设备的操作更加人性化。
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